煤礦轉(zhuǎn)型發(fā)展的創(chuàng)新探索
記者11月12日從十一礦了解到,自8月中旬試生產(chǎn)至10月底,該礦6.5米大采高工作面——己16、17-24030工作面實(shí)現(xiàn)了安全生產(chǎn),累計(jì)產(chǎn)煤40余萬噸,并創(chuàng)出日產(chǎn)煤1.1萬噸、月產(chǎn)煤20.5萬噸等多項(xiàng)集團(tuán)紀(jì)錄。
十一礦己16、17-24030工作面可采走向1666米,傾斜長(zhǎng)192米,傾角8.4度,儲(chǔ)量240萬噸。在確保安全施工的前提下,該工作面于4月15日貫通、8月10日投產(chǎn),從安裝到投產(chǎn)用時(shí)70天,從投產(chǎn)到實(shí)現(xiàn)“雙6”(采高6米,日產(chǎn)6刀煤)目標(biāo)用時(shí)32天。
集團(tuán)總經(jīng)理?xiàng)罱▏?guó)在集團(tuán)煤礦安全高效建設(shè)會(huì)上指出,十一礦成功實(shí)施大采高工程,使礦井安全高效發(fā)展實(shí)現(xiàn)了革命性突破,為集團(tuán)其他煤礦單位轉(zhuǎn)型發(fā)展探索出了一條新路徑。其經(jīng)驗(yàn)值得大力推廣。
解放思想,堅(jiān)定不移推進(jìn)厚煤層大采高工程
2012年之后的幾年,受市場(chǎng)下滑影響,集團(tuán)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展舉步維艱。為了在困境中求生存、謀發(fā)展,集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)站在時(shí)代發(fā)展的高度,提出煤炭產(chǎn)業(yè)必須圍繞市場(chǎng)轉(zhuǎn)型,積極走安全高效之路。
按照集團(tuán)要求,十一礦積極推進(jìn)思想的再解放、產(chǎn)能的新提升、效益的新飛躍,并將推進(jìn)厚煤層大采高工程作為重要途徑。為打消部分干部職工的疑慮,該礦利用廣播、電視、內(nèi)刊等多種載體,廣泛宣傳,深入發(fā)動(dòng),使全礦干部職工認(rèn)識(shí)到應(yīng)用厚煤層大采高工藝的重大意義。
在具體實(shí)施過程中,該礦組織基層區(qū)隊(duì)長(zhǎng)、生產(chǎn)骨干到淮南礦業(yè)集團(tuán)考察先進(jìn)綜采裝備、學(xué)習(xí)先進(jìn)回采工藝等;多次召開礦長(zhǎng)辦公會(huì),研究一次采全高所涉及的開掘施工、巷道支護(hù)、設(shè)備選型、提升運(yùn)輸、人員培訓(xùn)等工作;要求負(fù)責(zé)相關(guān)工作的副礦長(zhǎng)每天下午召開一次專題平衡會(huì),對(duì)前一天安排的整改工作進(jìn)行回頭看,掌握工程進(jìn)度,解決生產(chǎn)難題,確保了厚煤層大采高工程有序推進(jìn)。
攻堅(jiān)克難,努力破解厚煤層大采高工程技術(shù)難題
己16、17-24030工作面是十一礦第一個(gè)長(zhǎng)走向、大儲(chǔ)量、大采長(zhǎng)、大采高工作面。在施工該工作面機(jī)風(fēng)兩巷時(shí),該礦采用錨網(wǎng)索聯(lián)合支護(hù)工藝,使掘進(jìn)正規(guī)循環(huán)率保持在90%以上,單月最高進(jìn)尺315米。
在該工作面掘進(jìn)過程中,切眼施工最為困難。施工10米寬、4.5米高的大跨度切眼,在該礦乃至集團(tuán)歷史上尚屬首次。
沒有任何經(jīng)驗(yàn)可借鑒,該礦經(jīng)過與集團(tuán)有關(guān)部門的反復(fù)推敲計(jì)算、研究論證,在切眼施工中采取了分次成巷的掘進(jìn)方式,先掘進(jìn)部分?jǐn)嗝妫賹?duì)斷面進(jìn)行擴(kuò)大;采取了“錨桿(索)+托梁+木垛”聯(lián)合支護(hù)工藝,首次在托棚施工中引進(jìn)4.5米液壓?jiǎn)误w支柱等,并將液壓?jiǎn)误w支柱間距保持在1米,提高了切眼圍巖的承壓能力,滿足了采面安全安裝和安全回采需求,成功破解了大跨度切眼的支護(hù)技術(shù)難題。
由于受運(yùn)輸鐵道軌距限制,重裝備、大支架入井運(yùn)輸成為難題。對(duì)此,該礦通過對(duì)新副井進(jìn)行改造,將罐籠上下兩層間的中板改為可拆卸的活板,從新副井入井重型超長(zhǎng)超寬設(shè)備,從西翼副井入井常規(guī)支架及設(shè)備,開創(chuàng)了立井罐籠內(nèi)吊裝支架、窄軌運(yùn)輸重型設(shè)備的先例,緩解了設(shè)備入井壓力。
在該工作面安裝過程中,該礦原本與省外一支安裝隊(duì)簽訂了安裝協(xié)議,安裝費(fèi)用為260萬元。由于種種原因,這支安裝隊(duì)沒有履行協(xié)議,該礦不得不自主進(jìn)行安裝。經(jīng)過兩個(gè)圓班的磨合,該礦逐漸掌握了大采高設(shè)備安裝工藝,安裝進(jìn)度從最初的1天1架支架加快到1天3架支架,最終使工期提前了20天,不僅鍛煉了隊(duì)伍,還節(jié)省了不少安裝費(fèi)用,成功填補(bǔ)了集團(tuán)大采高設(shè)備安裝工藝方面的空白。
該礦在安裝工作面支架過程中,引進(jìn)了液壓起吊操控和電控行走裝備,實(shí)現(xiàn)了組裝間整體行走和支架整架平穩(wěn)起吊;安裝運(yùn)輸機(jī)過程中,引進(jìn)了ZYQC-5型液壓起吊車安裝溜槽,通過在煤壁側(cè)增加旋轉(zhuǎn)千斤頂,解決了溜槽對(duì)接錯(cuò)位難題,提高了安裝效率。
規(guī)范管理,確保厚煤層大采高工程順利達(dá)產(chǎn)
新裝備需要高素質(zhì)隊(duì)伍來管理,否則很難發(fā)揮作用。為提高隊(duì)伍素質(zhì),該礦組織38名業(yè)務(wù)骨干到淮南礦業(yè)集團(tuán)張集礦,現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)大采高設(shè)備操作技術(shù),了解設(shè)備性能、構(gòu)造原理和電液控系統(tǒng),掌握各崗位操作要領(lǐng)和故障處理方法;聘請(qǐng)?jiān)O(shè)備廠家技術(shù)人員,對(duì)專職電工進(jìn)行3個(gè)月的脫產(chǎn)培訓(xùn),進(jìn)一步提升了職工隊(duì)伍的素質(zhì);試生產(chǎn)期間請(qǐng)?jiān)O(shè)備廠家技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)盯班,幫助解決設(shè)備運(yùn)行中出現(xiàn)的問題,先后對(duì)支架、運(yùn)輸機(jī)、采煤機(jī)進(jìn)行了系統(tǒng)調(diào)試,保證了設(shè)備正常運(yùn)行。
為加強(qiáng)技術(shù)管理,該礦結(jié)合己16、17-24030采面實(shí)際,組織編寫了具有可操作性的作業(yè)規(guī)程、工序標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收制度;專門制定了各工序考核管理規(guī)定,每旬通報(bào)一次考核情況;成立了采面質(zhì)量監(jiān)測(cè)小組,每天動(dòng)態(tài)掌握支架情況。
為規(guī)范管理,該礦要求每班在采煤機(jī)前后3架支架處安排專人盯守,在割煤時(shí)及時(shí)收起和伸出采煤機(jī)滾筒前后3架支架護(hù)幫板。該礦還投入20萬元,引進(jìn)井下挖掘機(jī),解決井下巷道拉底問題,促進(jìn)了單產(chǎn)水平的提升。9月份,該礦商品煤產(chǎn)量達(dá)38萬噸,其中己16、17-24030采面單產(chǎn)20.5萬噸,創(chuàng)建礦歷史最好水平。
十一礦實(shí)現(xiàn)革命性突破的啟示
啟示一:領(lǐng)導(dǎo)支持是厚煤層、大采高工程率先實(shí)施的保障。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)站位高遠(yuǎn),決策準(zhǔn)確,在煤炭經(jīng)營(yíng)形勢(shì)異常嚴(yán)峻、資金周轉(zhuǎn)非常困難的情況下,仍然果斷投入大量資金上馬大采高工程。集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)多次到該礦調(diào)研,相關(guān)部室負(fù)責(zé)人親臨現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),保證了大采高采面得以順利施工。
啟示二:十一礦成功實(shí)施一次采全高,實(shí)現(xiàn)快速轉(zhuǎn)型的做法告訴我們,苦熬沒有出路,坐等沒有機(jī)遇,只有主動(dòng)作為,勇于擔(dān)當(dāng),不折不扣地落實(shí)集團(tuán)的決策部署,才能在安全高效建設(shè)上取得新突破。
啟示三:在探索的路上,要勇于創(chuàng)新。十一礦實(shí)施大采高工程,面對(duì)巷道支護(hù)、提升運(yùn)輸、拆卸組裝等環(huán)節(jié)中遇到的種種難題,緊盯問題癥結(jié),完成了立井罐籠內(nèi)吊裝支架、窄軌運(yùn)輸重型設(shè)備等20多個(gè)技術(shù)革新項(xiàng)目,有效解決了難題,為成功開采鋪平了道路。